Мaрсoxoд «Perseverance», кoтoрый был oтпрaвлeн нa Мaрс в фeврaлe 2021 гoдa, был oснaщeн нeбoльшим дрoнoм «Ingenuity». С eгo пoмoщью учeныe xoтeли прoвeрить, кaк будут вeсти себя летательные автоматы в инопланетной среде. Невзирая на то, как первый полет устройства прошел успешно, исследователям пришлось натолкнутьс со странной ошибкой в работе квадрокоптера, о которой расскажет Joinfo.com.
Заминка в работе «Ingenuity»
Государственное устройство навигации дрона зафиксировала ошибку в синхронизации данных устройства. Сие произошло именно в оный момент, когда квадрокоптер летел в атмосфере Марса. К счастью, по сей день обошлось – «Ingenuity» туман успешно приземлиться и маловыгодный получил повреждений.
Исследователи решили отослать дрон в очередной стремление по Марсу. Сие путешествие должно было основные черты шестым для устройства, же когда квадрокоптер поднялся в высоту 10 метров, погодя всего минуту полета, возникла странная техническая неполадка.
Авиатор Хавард Грип, какой удаленно управляет дроном, отметил, ровно устройство начало неконтролируемо отклоняться в дальне и назад. Такие (тактические) учения привели к увеличению энергопотребления «Ingenuity». Получи помощь пилоту пришла системка интеграции, которая помогла устройству благословенно опуститься на уровень Марса.
Исследователи еще выяснили причину натянутые отношения. Как оказалось, в узы не было отмечено одно из изображений, сделанных ребордный камерой, в результате зачем у устройства возникли проблемы с определением собственного местоположения.
Дрон мало-: неграмотный долетел до места назначения итого пять метров. В нынешнее время квадрокоптер заряжается ото солнечной энергии, и через малое время вновь будет выпивши к полету.
Ранее наша сестра писали о том, точно первый китайский марсоход успешно коснулся поверхности Красной планеты. Строй «Zhurong» сейчас готово приступить к исследованиям.